乙烯裂解氣壓縮機連續(xù)出現(xiàn)軸振動聯(lián)鎖,在兩個月內(nèi)造成壓縮機非計劃停車4次,其中導致乙烯裝置整體停車2次,經(jīng)濟損失非常大。對壓縮機組的工藝流程和設備狀況進行了的分析和檢查,在分析潤滑油取樣時,發(fā)現(xiàn)油箱內(nèi)有較多游離水存在,油內(nèi)水含量遠遠超過0.1%的允許值。乙烯裂解氣壓縮機由E—GBT201透平(SIEMENS公司制造)驅(qū)動,設有專門的潤滑油站,儲油量8000L,用油為MOBIL DTE OIL MEDIUM透平油,其40℃時的運動粘度46mm2/s,燃點為201℃。該透平油同時作為透平和壓縮機的密封油和潤滑油,并作為透平調(diào)節(jié)系統(tǒng)的控制油。
由于油冷器管程冷卻水壓力只有0.45~0.48MPa,而殼程潤滑油壓力在正常運轉(zhuǎn)時達到2.4MPa,兩側(cè)壓差接近2MPa,泄漏時,冷卻水回水一定帶油。通過檢查冷卻水回水COD值,并未發(fā)現(xiàn)有油。因此,油冷器泄漏原因可以排除。對油箱、脫氣罐加熱層油質(zhì)進行分析,與潤滑油進行對比可以判定加熱盤管工作正常。對透平汽封情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)透平汽封漏氣較大,汽封疏水是從汽封體較低部位的一個孔排出的,但如果蒸汽泄漏量太大或疏水不好,將有蒸汽或冷凝水越過,漏出的部分蒸汽將通過軸承油封進人潤滑油系統(tǒng)。
首先疏通了底部疏水孔,油箱的日排水量降為5L,情況有所好轉(zhuǎn),但仍未能徹底解決潤滑油帶水問題。為此在軸承箱油封外側(cè)加了氮氣密封線,軸承箱內(nèi)潤滑油油壓為1. 8MPa,如果通人的氮氣壓力過大,一方面氮氣會通過油封進人軸承箱,影響潤滑油的正常工作,另一方面會造成較大的浪費。所以在實際生產(chǎn)中把通人的氮氣壓力控制在0.05~0.07MPa左右,從而在隔熱板與油封外側(cè)維持一定的正壓,使透平泄漏蒸汽不能進人隔熱板內(nèi),從根本上避免了凝結(jié)水進人潤滑油系統(tǒng)。經(jīng)處理后油箱日排水量接近于零。繼續(xù)觀察了一個月,油箱底部未發(fā)現(xiàn)有水排出。
要想知道如何維修好自己的壓縮機,首先要知道它平時在哪些問題上容易出現(xiàn)差錯,也就是要知道它的常見故障有哪些。據(jù)有關(guān)人員做調(diào)查,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),其經(jīng)常出現(xiàn)的故障大概有這樣的幾個:排氣量不足、制冷效果不好、會出現(xiàn)一些異常的聲音等等。這些都是其常見的故障,一般情況下,這些故障都會導致空調(diào)無法正常運作。比如壓縮機一旦出現(xiàn)制冷效果不好的情況,那么空調(diào)就無法將溫度降低到大家預定的目標溫度,這個時候就表示空調(diào)需要進行維修。而進行維修的過程中,維修人員主要針對的就是壓縮機。